渣漿泵電機過熱(re)的原因以及解決(jue)方法
浏覽次數:2505發(fā)布日期:2025-12-13
渣漿泵電(dian)機過熱存在的問(wèn)題
細煤泥泵池的(de)人料量與濃度增(zēng)加,使泵的工作負(fu)🛀🏻荷🔱增加。渣漿泵型(xing)号為3007ZJA-1-A70,揚程42.6m,流量945m³/h,電(dian)機型号Y355M2-6,功率185kW,轉速(su)960r/min,額🛀🏻定電流193.5A。在開車(che)運行☎️穩定後,電機(ji)電流升至210A左❄️右,電(diàn)機溫度急劇升高(gao),達到100℃,電機槽輪溫(wen)度也非常☁️高,導緻(zhì)25N4830三角帶的壽命大(dà)幅下降,電機在超(chao)負荷條🏒件下根本(ben)無❗法正常運行。
渣(zhā)漿泵電機過熱原(yuán)因分析
2)考慮(lǜ)電機可能老化,于(yú)是就更換了新電(diàn)機,結果溫度還是(shi)沒有變化。
3)懷疑管(guǎn)路阻力發生變化(hua),但檢查後發現管(guǎn)路沒有阻塞或洩(xie)漏情況。
4)既然泵、電(diàn)機和管路都沒有(you)問題,認為,還有兩(liang)種可能會引起電(dian)機超負荷:(備選型(xíng)時,可能忽略了介(jiè)質📞濃度🌈發生的改(gǎi)❌變,電機選小了;②還(hái)有一種可能是,泵(beng)♌的揚程大于工🥰況(kuang)需要揚程,運行工(gong)況點向大流量偏(pian)移。
渣漿泵電機過(guo)熱解決措施
由于(yu)現場條件、生産時(shí)間、資金等的限制(zhì),更換泵體或換大(dà)電機都不太容易(yi)實現,隻能通過泵(beng)的特性☀️曲線來解(jiě)決電機超負荷問(wèn)題。
通常采用的改(gǎi)變葉輪數目法和(hé)削短葉輪葉片長(zhǎng)度法,手續繁雜,而(ér)且需要同時大幅(fu)度降低流量和♈揚(yang)程,不宜采用。我們(men)🔅嘗試采用閘門節(jie)流法來調解水泵(bèng)流量。但是,由于這(zhe)種方法增加了管(guan)道的阻力損失,增(zeng)加♋水泵電耗,而且(qie)調節範圍不大📞,也(yě)不能達到目的。
所(suǒ)以,最後采用改變(biàn)轉速調節法來調(diào)解水泵的特👣性🔴曲(qu)線。
由于該泵給礦(kuang)漿預處理器打料(liào),安裝在标高0.0m處,礦(kuàng)漿預處理器安裝(zhuāng)在标高25.4m處,而且管(guǎn)路中隻有2個彎頭(tóu)、1個閘閥,其餘均為(wei)直管,管路阻力不(bu)大。經過計算,泵的(de)揚程達33.4m即💃可滿足(zú)需要。根據公式:
H1/H2=n1/n2
可得n1=H1×n2÷H2
該泵為三(san)角帶傳動。其中,電(dian)機端槽輪直徑D1 480mm,電(diàn)機轉速960r/min,泵端槽輪(lun)直徑600mm。可算出泵端(duān)轉速n2=480×960÷600=768r/min。
改後電機槽輪直(zhí)徑:
D2=n1×600÷n2=606×600÷960≈380mm
因此,将電機端(duan)槽輪直徑變小至(zhi)380mm,就可降低轉速,減(jiǎn)少電機👄負荷。為此(cǐ),重新設計了新的(de)電機槽輪,直徑380mm,泵(beng)的轉速每分💋鐘降(jiàng)低了162r。實際運行後(hou),消除了電機過熱(rè)現象,能夠适應正(zheng)💛常生産。
但是,電機(ji)槽輪直徑變小了(le),使原有25N4830的三角帶(dai)變長,電機底腳♍螺(luo)絲調整距離滿足(zú)不了實際需要。所(suo)以,根據現場情況(kuang),經過測算,更換了(le)原有的三角帶,采(cai)用了25N4570三角帶,解決(jué)了三角帶松㊙️的問(wen)題。
事實證明,由于(yú)細煤泵池物料發(fā)生了變化,原有的(de)✌️泵及電機選型已(yi)不能适應新工藝(yì)需要。為此,應根據(jù)泵和管路的特性(xìng)曲線選擇出最佳(jia)的工況點。由于現(xian)場條件限🧑🏾🤝🧑🏼制,本文(wén)采用的🆚上述辦法(fǎ)經濟實用,節省了(le)大量的資金和工(gōng)作時間。
下(xia)一篇:渣漿泵電機(ji)發熱是什麼情況(kuàng)?


聯系QQ:13972628682
聯系郵箱:@gionee.cc
傳(chuán)真:
聯系地址:湖北(bei)省天門市